# Q6 T) b; F# ]1 Q
2 y9 B' }9 T! w2 _! C
维修完成后交付用户,但用户提车两天后返厂,报修防冻液液位报警,经检查膨胀罐内的液位低于下限约3 cm。维修人员考虑到重新加注防冻液后,冷却系统有可能存在一些气体,在运行过程中排气后,液位可能会有所下降,于是对防冻液进行了补充,并进行了查漏,但没有发现冷却系统存在明显的泄漏部位。之后,交付用户,并建议用户继续观察。但时隔两天,此车因同样的故障再次返厂。维修人员仔细检查了三通(图2)、散热器、水泵、节温器、暖风小水箱及各水管的连接部位,均未发现泄漏迹象,检查机油也没有发现因进水导致油质变化的情况。为保险起见,维修人员再次更换了散热器及气缸垫。维修完成后,交付用户并建议用户注意观察液位现象,并在膨胀罐的液位位置做好标记以便观察。四天后,用户再次返厂,并反映此车在以时速180 km/h行驶500 km后防冻液位明显降低,但在市区内行驶液位下降不明显。 ; |8 F# v& J+ F* ?1 K' g + p; p8 i% F0 {% Y 3 X2 m) i. j7 f b
, ]1 C# [+ I, l' N+ M# z6 O' ]4 T! ~+ Q: [' m
之后相关维修人员找到笔者帮助诊断故障,但这个故障确实不太容易判定。有迹象表明冷却系统的防冻液进入了机油,但这种现象又不很明显,而且之前更换了气缸垫,确实存在少量防冻液混入机油的可能。如何才能准确地诊断该故障呢?起初我们本想使用无损探伤仪来探察可能存在的故障点,但探伤主要用于检查零件表面的裂纹,对于油道孔内的裂纹难以检查。经过一番回忆,笔者回想起在大学《汽车构造》中提到过水压试验这种方法,但是此种方法没有详细的介绍,好像多用于制造厂的检验环节,在维修实际工作中几乎没有机会用到,且修理厂不是“财大气粗”的制造厂,缺乏相关的设备。但想来想去,也只有这种方法能够准确地定性分析故障,为此决定试用此法。水压试验主要是将发动机所有的冷却液进出口封闭,只留下一个加压口。为了方便观察气缸垫的密封情况,还应将活塞、连杆及曲轴这些与水道无关又防碍观察的零件拆掉。之后将气缸体和气缸盖安装好,再向冷却系统打压0.4~0.5 MPa并保持,此时即便是很轻微的渗漏也可以检查出来。另外,为了模拟发动机的运行温度,还可使用气焊对发动机轻微加热。为了更好地“示踪”,我们在封闭水道打压水中掺入了少量的洗衣粉。经仔细观察,终于有气泡冒出,根据冒出的气泡判断,裂纹非常细小。经过仔细地打压观察,虽然位置非常隐蔽,但在内窥镜的帮助下我们终于发现了裂纹,裂纹位于焊接修复部位内侧的发动机油道的回油孔内,至此故障终于得以定性。4 u% J3 G1 ^1 i" b& @0 z& d& O; a
) Y6 N$ V6 I: h1 b; E F
2 M) A- b. D: I( [0 \( l
铸铁材料的硬度比较高,但是相对比较脆,在对其进行焊接加工时容易出现温度剧烈变化引起的应力问题。这有点类似于玻璃,就像玻璃上的细小裂纹。如果温度剧烈变化可能会导致裂纹继续扩大。在缸体焊接时,如果焊接后的降温过快,可能会出现应力将缸体内部应力点附近结构强度较低的地方“拉裂”或使暗处的原有裂纹延伸。所以,对于铸铁零件的焊接工艺要求非常高,稍有不慎就会产生新的裂纹。此车的故障就是因为焊接应力造成裂纹延伸,甚至产生了新的裂纹造成漏水。此漏水处的水道向上正好通向气缸盖进入气门室,由于裂纹比较细小,车辆在长时间高温运转后,缸体温度较高,防冻液很可能更多的是以高温蒸气的形式窜入回油道,最终凝结在气门室盖内侧。虽然渗漏量非常小,但长时间运行也会造成防冻液缓慢地消耗。& k8 b# I7 o' N S- y& q
% Y Y9 P- V' b7 t6 w1 F/ V' O3 o/ `
在更换新的发动机缸体后,试车故障排除。 , d' b a. o, A4 e7 d* t- [4 J/ R! y9 s
& f$ S* U; v# B1 R' E% w
5 z: X* U3 z* P# x+ T7 y